三、机械化焦炉炼焦

知识类型: 析出资源
查看原文
内容出处: 《福建省志·冶金工业志》 图书
唯一号: 130020020230006667
颗粒名称: 三、机械化焦炉炼焦
分类号: TQ522.15
页数: 3
页码: 216-218
摘要: 本文记述了福建省于1971年开始建设机械化焦炉,首期建成66型25孔小焦炉,产量超出设计能力,然后通过更新改造、技术升级和设备优化来提高产量和质量。随后,根据综合能力的需求,于1989年制定"80型65孔焦炉"建设计划,大幅提高能力和生产规模。通过多项更新改造,如机械设备升级、厂房设备改造、用煤成本降低等技术措施,不断优化了生产流程和提升了设备效率,以期提高焦炭和副产品的产量和品质。
关键词: 福建省 冶金工业 辅助材料 焦化 机械化焦炉炼焦

内容

(一)66型25孔小焦炉
  1971年,三钢炼铁高炉全面恢复生产后,由于运输困难,外供焦炭跟不上,影响生产,遂决定重建焦化厂,总规模为年产焦炭40万吨。第一期先建66型4×25孔焦炉,设计能力为年产焦炭20万吨。经过2年多的施工建设,第一组2号焦炉于1973年12月31日产出第一炉焦炭。1974年4月,2号焦炉因炼焦煤供应紧张,结焦时间由12小时延长至67小时。1975年2月,炼焦煤供应好转,生产逐渐恢复正常。3月25日,焦化厂副产回收车间的洗氨部分投产。3月26日,蒸氨工段投产。5月9日,粗苯工段投产。6月18日,1号焦炉出焦。11月,三钢第2组66型焦炉开始砌炉和设备安装。1977年6月19日,3号焦炉出焦。8月25日,4号焦炉出焦。至此,66型4座25孔焦炉全部建成投产。焦化厂下设备煤、炼焦、回收等车间。备煤车间:精煤场1期容量19000吨,2期容量12000吨。配煤系统设有4个圆柱型配煤槽,总容量540吨,每座配煤槽下设有Φ1500毫米、能力为每小时50吨的配煤盘。炼焦车间:炭化室高度2520毫米,长度7170毫米,平均宽度350毫米,有效容积5.25立方米,一次装干煤3.94吨。结焦时间为12小时,两座炉共用1个煤塔,总容量300吨,共用1个熄焦系统,熄焦塔高16米。机械设备有推焦车2台,拦焦车3台,装煤车2台,熄焦车2台。回收车间:主要设备有回转式鼓风机4台,10吨锅炉2台(辅助设备),以及汽液分离器、初冷器、焦油捕集器、终冷洗萘塔、洗氨塔、洗苯塔等回收副产品专用设备。同年11月,三钢焦化精制车间开工建设。
  66型焦炉投产后,生产稳步上升,到1978年,机焦产量已达207145吨,超过原设计能力。1979~1980年,焦炉炭化室每年更换气封和敲打刀边炉门一组,减少了炉门冒烟冒火。1981年,建成机械化焦油氨水澄清槽,解决焦油除渣,提高了分离效率和焦油质量、降低劳动强度、减少了环境污染。年底,三钢焦化精制车间竣工,完成投资369万元。精制车间由焦油、萘酚、精苯、古马隆等4个工段组成,车间按年产40万吨焦炭的副产品精制加工配套。1982年,焦炉煤塔和煤车改成双曲线斗槽,使放煤顺利不堵塞,减轻工人操作强度。1983年,将原设计直径1000毫米、高16011毫米的筛板洗苯塔,扩大为直径2400毫米、高20050毫米,并用管式炉加热富油,使粗苯班产由1.2~1.3吨提高到1.6吨。1985年,焦炉上升管改为水封盖式,使上升管密封度提高,减少焦炉煤气跑漏。1986年,交换煤气装置,由手动改为同轴异步一次交换机装置,结构简单,操作准确。
  (二)80型65孔焦炉
  按三钢“七五”规划,到1990年要实现生产50万吨钢规模综合能力,并为今后发展60~70万吨钢规划留有余地,原有66型4座25孔小焦炉生产能力不能满足三钢高炉生产所需的焦炭,且小焦炉生产多年,老化严重。三钢决定易地扩建80型65孔大焦炉,年设计能力达43.3万吨。1987年8月12日,基建工程破土动工。1989年1月12日,筑炉结束。1990年12月22日,焦炉本体正式点火烘炉。1991年3月19日,推出第一炉合格焦炭,并启动1号鼓风机。8月29日,硫铵工段开工。9月4日,生产出第一批合格硫铵,填补了福建省硫铵生产空白。9月18日,粗苯工段正式投产。9月22日,生产出合格粗苯。65孔大焦炉主要装备,备煤车间:设有主、副煤场,总贮量超过5万吨,安装5吨跨距40米桥式及门式龙门吊各2台,配煤系统新建7个直径7米、斗嘴为双曲线的配煤槽,下设直径1800毫米的固定式调速配煤盘7台,总贮量2400吨,贮煤塔1个,总容量1400吨。炼焦车间:焦炉炭化室65个,室全长14080毫米,有效长13280毫米,总高度4300毫米,有效高度4000毫米,平均宽度450毫米,有效容积23.9立方米,结焦周转时间为17小时。机械设备有三斗装煤车1台,推焦车1台,拦焦车2台,熄焦车2台。回收车间:主要作用是净化煤气,车间由冷凝鼓风、硫铵、粗苯、黄血盐、制冷及循环水6个工段组成,主要设备有离心鼓风机2台,以及初冷器、洗萘器、电捕焦油器、蒸氨塔、饱和器、终冷塔、洗苯塔、脱苯塔等。精制车间:分4个工段,焦油工段,有原料焦油槽、脱水管式炉、焦油蒸馏釜、洗涤器、分解器、蒸吹釜等设备;萘酚工段,有已洗中油槽、萘初馏釜、萘初馏塔、萘精馏釜、萘转鼓结晶机等设备;精苯工段,有粗制釜、粗制塔、洗涤器、酸焦油蒸吹釜等设备;古马隆工段,有蒸馏釜、蒸馏柱、洗涤器等设备。
  1992年,三钢焦化生产遇到配煤紧缺困难,采取更改配煤比、变更结焦时间等技术措施,使焦炭质量符合要求。同时,积极应用新技术,改造机电两用煤塔枰,保证入炉煤计量准确,使单炉产量增加了1OO公斤,年可增产焦炭2500吨。1994年,将备煤车间原GGP-01型皮带枰改为ILS20A电脑皮带秤,解决了皮带跑偏刮边、稳定性差和精度低等问题,达到自动配煤的目的。同时,成功改造焦炉地下室通风系统,降低一氧化碳浓度,改善地下室工作人员的劳动状况。1995年4月,粗苯贫油换热器改为螺旋板式换热器。同年,从新余钢铁厂引进20公斤试验焦炉,寻找出合理配煤比,从而降低用煤成本,稳定焦炭质贵。1996年7月,脱苯塔改造成功,粗苯回收率从0.8%提高到0.95%,年可增产粗苯560吨。1997年4月,焦炉煤气置换成功,利用高炉煤气加热焦炉,节省了大量焦炉煤气,增加商品煤气供应。同年,焦化精制车间对焦油、工业萘两工段进行系统更新改造。6月1日,焦油工段投产,运行较理想。

知识出处

福建省志·冶金工业志

《福建省志·冶金工业志》

出版者:方志出版社

本文介绍了福建省冶金工业的发展历程,包括从1958年开始的雏形、经历的徘徊和坎坷,以及改革开放后的振兴和特色发展。至1999年底,福建冶金工业已形成钢铁业、铝业、钨业、矿业等四大系列,近百种黑色和有色金属的采选、冶炼、加工产品,以及教育、科研、设计、商贸等比较完善的冶金工业体系。

阅读

相关地名

福建省
相关地名