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知识信息
一、技术革新
知识类型:
析出资源
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内容出处:
《宁海县粮食志》
图书
唯一号:
113020020240003075
颗粒名称:
一、技术革新
分类号:
F724.72;F724.71
页数:
2
页码:
285-286
摘要:
本文记述了宁海粮油工业在技术革新方面取得显著进展。1950年代开始推广快速轻碾法、斗式提升机等新工艺设备,1960-1970年代实现机械化生产,如砂辊碾米机、通风除尘等。1970-1980年代,面粉和榨油工艺也不断改进,如MT200型磨粉机、螺旋榨油机等设备的应用,以及连续化、半机械化生产线的建立。这些革新提高了生产效率和产品质量,使宁海粮油工业逐步走向现代化。
关键词:
宁海县
粮食
技术革新
内容
碾米工艺 1953年推广“快速轻碾法”,适当加快横式碾机转速,放大存气,增加米粒之间磨擦,提高早籼谷台时产量30%、出米率0.2~0.3%。1954年冠庄米厂试制“斗式提升机”成功,为全县首台创制者,减轻劳动强度,提高工效,实现谷糙分离自流化,生产流程连续化,为机械化创造了条件。1959年推行砂辊碾米机,改“压力型”为“切削型”为主的碾白原理,降低成品含碎,提高早稻谷出品率0.4%左右。1964年力洋米厂改造多层次结构旧厂房,引用通风除尘,付产品风运的新工艺,设备排列整齐,操作方便,简化工艺流程,消灭木风车等原始工具,基本实现大米车间无尘,改善职工劳动条件和环境卫生。嗣后集全县财力、物力以一年改一个的速度,全面改造粮产区米厂。1974年宁海米厂再次易地改建日产30吨大米车间,由筛选组合机、高频除稗筛、组合砻谷机、平转谷糙分离筛、组合碾米机白米清理筛等主体设备,合并工艺,简化流程,创建全县首家风运粮食加工厂。尔后又按国家定型设备,以风运或升运两种模式,更新桥头胡、力洋、大湖3个大米厂车间,如力洋设备摆布整齐、紧凑、安全、卫生,产品符合国家质量标准,1987年全县大米年产能力达到3.05万吨。
制粉工艺 1971年宁海米厂新建MT200型组合磨粉机为主体的简易面粉车间投产,虽仅生产标准粉工艺,但相对提高产品质量和劳动生产率,淘汰小型分散单机粉工艺。1980年宁海粮油厂利用停产糠醛车间,再次改建面粉设备,强化200型面粉机清理工序,配置打麦组合机、筛选去石机等清杂设备,增设润麦仓,加水润麦,提高粉质和出粉率。1983年又改革单一标准粉生产工艺,向上白粉转化,满足社会需要,提高企业经济效益,1987年上白粉年产能力3750吨。
榨油工艺 1958年始,宁海油厂采取一系列革新榨油工艺措施,首改排车手锤石榔头为手摇石榔头榨油,减轻榨油工人劳动强度,嗣又改手摇榔头为机动吊锤,结束沿袭几千年来,以人力为动力,一滴汗水一滴油的原始榨油工艺。1963年全县第一台95型螺旋榨油机正式投产,开始由手工榨油向机械化生产迈进,提高劳动生产率。1968年全县消灭木榨生产。1979年新建榨油车间,从原料下坑到成品、付产品入库实现连续化、半机械化,配用ZCL120×4蒸炒锅等先进设备。车间摆布合理,操作方便安全,年产能力达6750吨。随着生产设备更新和操作技术提高,逐步完善质量保证体系,实行工艺质量检验把关,以高于国家标准组织生产,油菜籽出油率连续5年名列宁波地区前茅。1985年全国油脂质量评比,荣获二级菜油评比总分第一,被评为商业部“信得过”产品,是宁海食品工业唯一获得部优产品者。是年以税前还贷为主,走自我发展之路,易地西门,新建油脂车间,第一期工程投资86万元。1986年5月,新建日处理20吨油饼浸出工艺首先投产,年底新增利润13.8万元,占全厂总利润42%,企业由生产型转向生产经营型。翌年6月,全部配套工程竣工投产,年产植物油能力9750吨。
知识出处
《宁海县粮食志》
本书客观记述了浙江省宁海县粮食生产发展的历史和现状,为各界人士了解宁海县的粮食生产及发展提供了新的资料。
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