第三节 节能管理

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《福建省志·化学工业志》 图书
唯一号: 130020020220002351
颗粒名称: 第三节 节能管理
分类号: TK018
页数: 3
页码: 204-206
摘要: 本文记述了福建省节能管理的情况,包含了节能管理活动的组织和节能技术推广应用。
关键词: 化学工业 节能管理 福建省

内容

福建省化学工业消耗的能源主要是煤、焦、电等。煤和焦炭不仅是化工生产必需的燃料,而且也是化工生产的重要原料。1978年前,能源消耗只作为一般技术经济指标进行统计考核。1978年以后,从各级化工主管部门到生产企业,都切实地把能源消耗作为一项重要工作,逐步加强管理,并抓出成效。1980年,福建省化工系统全民所有制企业总产值为10.15亿元(按1990年不变价换算),消耗标准煤150.89万吨,每万元产值平均能耗14.87吨标煤;1992年,总产值达37.26亿元,消耗标准煤233.7万吨,每万元产值平均能耗6.27吨标煤,比1980年下降58.42%。其中,煤(焦)耗下降59.39%,电耗下降46.95%。能耗显著下降,除由于采取节能措施外,产品结构的改变是一个重要因素。
  一、节能管理活动的组织
  1979年,本省化工系统加强节能管理工作。从省化工局到企业都建立节能管理机构或配备专兼职管理干部,由上至下形成节能管理网络,逐步实行节能目标管理,建立节能奖励制度,抓好节能技术措施,开展节能攻关活动,在节能中推广和应用新工艺、新技术、新设备、新材料等。
  1983年,省石化厅集中部分小合成氨厂的技术科长,在永安合成氨厂首先开展企业能量平衡测试工作。翌年,福州第二化工厂、三明化工厂也相继依靠本厂技术力量进行这项工作。在能量平衡测试中,各企业都增添了能源计量器具、开展能源计量和节能统计等基础工作。
  1989年,化工部节能中心站沈阳分站组织10多位技术人员,来闽帮助本省部分化工能耗大户进行企业能量平衡测试、并通过验收。到1992年,全省有厦门橡胶厂、厦门电化厂、三明农药厂、顺昌合成氨厂、富文化工厂、邵武轮胎厂、福州氮肥厂、福州医疗化工厂、福州第二化工厂、三明化工总厂、福州橡胶厂、福州钙镁磷肥厂、福州农药厂、龙岩化工厂、永定化肥厂等15个化工企业完成能量平衡测试工作。
  二、节能技术推广应用
  自1979年加强节能管理以来,全省化工系统着重抓小氮肥、氯碱、电石、黄磷等耗能大户的节能工作,推广应用节能技术。
  在小氮肥企业,70年代初期,重点进行锅炉改造工作,推广使用沸腾燃烧锅炉;1978年,开始推行余热回收、余热综合利用的10项节能技术措施;1985年,推广小合成氨厂自热蒸汽化第二换热网络节能技术;1988年,推行小合成氨厂的40项节能技术措施;1991年,推行冷却水和造气废水闭路循环的节能技术。由于上述各项技术的推广应用和企业内部管理工作的加强,使全省小合成氨厂的吨氨平均两煤耗(折标煤)由1980年的2823公斤降至1992年的1794公斤,降低36.35%;平均电耗由1980年的1674千瓦时,降至1992年的1376千瓦时,降低17.80%。
  在氯碱行业,主要节能技术有改双效蒸发为三效蒸发,推广使用金属阳极电解槽等。福州第二化工厂在烧碱年产5万吨扩至7万吨的技改工程中,有35台金属阳极电解槽于1985年10月投入生产,每吨烧碱平均节电103千瓦时,节汽150~300公斤。该厂于1990年1月将原来“二效半”蒸发旧工艺改为“三效顺流”先进工艺,使每吨30%烧碱的汽耗降低1.3吨。
  在电石行业,三明化工总厂把电子计算机技术应用于电石生产,实现电石炉自动配电,自动配料和变压器温度、压力自动巡测,达到控制电石生产的最佳工艺参数和电气参数,提高炉内的电流效率和热效率。由于推广多方面节能技术,每吨电石的综合能耗由1980年的2358公斤标煤降至1992年的2160公斤,降低8.4%。其中焦炭(折标煤)由619公斤降至542公斤,电耗由3613千瓦时降至3501千瓦时。
  在黄磷生产中,三明农药厂黄磷生产规模不断扩大,1982年建成年产800吨黄磷的电炉,全厂能力达到1200吨,每吨黄磷的电耗由1980年16356千瓦时降至1992年14496千瓦时,降低1860千瓦时。

知识出处

福建省志·化学工业志

《福建省志·化学工业志》

出版者:方志出版社

本志共十三章,主要包括了化学矿山工业、化学肥料工业、化学农药工业、无机化工原料工业、有机化工原料及合成材料工业、石油化学工业、精细化学品工业、涂料、颜料和染料工业、椽胶加工工业、化工机械工业等。

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