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知识信息
(二)洗选
知识类型:
析出资源
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内容出处:
《福建省志·煤炭工业志》
图书
唯一号:
130020020220001998
颗粒名称:
(二)洗选
分类号:
TQ52
页数:
2
页码:
113-114
摘要:
本文记述了福建省1982年7月,福建第一座洗煤厂——邵武煤矿洗煤厂建成试生产,10月正式投产,洗选的情况。
关键词:
福建省
煤炭加工
洗选
内容
1982年7月,福建第一座洗煤厂——邵武煤矿洗煤厂建成试生产,10月正式投产,生产能力年人洗原煤15万吨。人洗原煤粒度为0~50毫米(大于50毫米的块煤破碎后入洗)。使用跳汰机洗煤,煤泥经沉淀池沉淀后由人工清理。入洗后精煤灰分为20%左右(原煤灰分35%以上),硫分从1.54%降到0.7%以下,固定碳从56.3%提高到82.1%。
1984年,上京矿务局柯坑矿斜槽分选机厂投产。其工艺流程由二级筛分和斜槽分选两部分组成。通过手拣块煤(》50毫米),筛选粉煤(<10毫米),斜槽分选中小块煤(10~50毫米)及煤泥回收四个环节,回收半煤岩中的煤炭。筛选系统中分级筛的筛下产品(小于10毫米)作为最终产品之一,不入斜槽分选,简化了煤泥水处理。
1989年,永定矿务局从比利时王国布莱姆公司引进帕纳比移动式选煤机系统。该系统利用螺旋分选桶与旋流器相结合的选煤技术,结构简单,工艺先进,安装、拆卸方便,自动化程度高,精煤回收率高。帕纳比主机装机容量75千瓦,加上配套容量150千瓦左右。人洗能力80~120吨/小时,年处理原煤45万吨。吨煤电耗约1.5千瓦时,比跳汰机和重介质洗煤都低。洗煤工艺中采用自生介质和介质闭路循环,每小时只需补充喷淋水35立方米,仅为跳汰机耗水量的1/10。选后产品为6~100毫米精煤、矸石两级,用振动筛脱水,煤泥沉淀池人工处理。
1990年,邵武煤矿洗煤厂扩建工程投产,生产能力由15万吨增至30万吨。扩建后选
用6平方米筛下空气跳汰机洗煤。洗后产品分精煤、中煤、矸石、煤泥四种。精煤经斗子捞坑、振动筛脱水;中煤、矸石经斗子提升机脱水;煤泥水至耙式浓缩机,其溢流作为跳汰机洗煤用循环水,底流经压滤机脱水后回收煤泥,滤液直接排放。
知识出处
《福建省志·煤炭工业志》
出版者:方志出版社
本志时限始于明代,止于1990年底。包括煤炭资源与勘探、煤矿建设、煤炭生产、煤矿安全、行业管理、煤矿专用器材设备生产、煤炭专业教育与科研等内容。
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