天津紡織机械厂噴漆室及紅外綫油漆烘干設备

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内容出处: 《天津市工厂企业劳动保护技术資料汇编》 图书
唯一号: 020020020230025656
颗粒名称: 天津紡織机械厂噴漆室及紅外綫油漆烘干設备
分类号: TS103
页数: 3
页码: 129-131
摘要: 本文记述了天津纺织机械厂喷漆室及红外线油漆烘干设备改进情况、主要构造和使用方法、使用后的效果。
关键词: 天津纺织机械厂 喷漆室 红外线油漆烘干设备

内容

一、改进情况:1953年以前,噴漆部分根本无吸风装置,室內因空气混杂,漆霧太浓,工作条件很坏。1953年曾采取措施,在噴漆工作台的后面加側吸罩,但大量废漆挂于风管和风扇上,造成經常停車淸理,影响生产。
  1955年經苏联专家的建議,改用下吸式工作台,带霧状的气体进入孔板后,經过几次的曲折,以阻止漆进入风扇。但使用的結果,仍然有大量漆进入风道,孔板时常堵塞。1957年又学习第一汽車制遣厂噴漆室的經驗,由于水的冲洗,对于漆入风道的問題才基本上得到解决。同时采用滾道輪送,解决了搬运問題。紅外綫加以敢进后,也解决了灯泡寿命低的問題。敢装后一般的小件可以进行流水生产,提高了劳动生产率。
  二、主要构造和使用方法:本設备分三个主耍部分:
  1、工作台部分:主要是把噴漆作业組織成流水綫,变成有节奏的生产,提高生产率和减輕劳动力。它是用旧設备改造而成,全长共1.3.5公尺,寬1公尺,高度約800公厘(見图92)。上有滾道①,零件自左端上工作台,摆于托板上,断續向右移动(用人力推)。至噴漆段用噴漆轉盘②,可以轉动噴漆。噴完后至修整段,将加工面漆擦掉,再推至烘干段干燥后自右端卸下。
  2、噴漆室部分:噴漆室③主要作用是人在室內操作,把合有漆霧的空气吸走;同时为了防止漆堵塞风道及风扇等,特加有水滤淸器室,室內有两排共30个噴霧嘴④,由水泵⑤經过供水管⑥給水。由于空气带走大量的水,为此使空气通过波浪式挡水板⑧,而后进入軸流通风机⑨排出。噴霧的水流于下面儲水槽⑩,使水可以循环使用。由于每日室內空气大量被排出室外(两个噴漆室每小时共排出50,000立方公尺),因而使車間溫度降低很多。为此排风管装有回流閘門,冬日将此閘門打开,可将空气排于室內。但因被水滤后的空气低于室內溫度,可用蒸汽将水加热至20°C左右,即可解决此問題。
  3、紅外綫烘干室:用鉄皮做罩,长3公尺、寬1公尺,內有36个紅外綫灯泡⑩。室的两端有活門,工作进出时,需将活門打开。
  三、主要部件技术条件:
  1、噴漆室吸入空气量为25,000立方公尺/小时,采用MU型軸流风扇两个,风量每个12,500立方公尺/小时。全风压每分鐘24公尺水柱。
  2、空气通过吸风口的速度为10公尺/秒,空气进入波浪式挡水板的速度为每秒5.5公尺。
  3、泵的給水能力为28立方公尺/小时,泵的压力为25公尺水柱。該厂采用3K—9水泵,給水能力为30立方公尺/小时,揚程65公尺水柱。
  4、耗水量1立方公尺/小时。
  5、噴漆轉盘尺寸为∮700公厘,輸送滾道为∮73公厘。
  6、烘干室紅外綫灯泡为250W,110V,共計36个,总功率为180KW。灯泡的排列:灯距为1300公厘,灯的排距为230公厘,灯距工件不大于286公厘,烘干溫度80℃—100℃
  四、使用后的效果:
  1、由于改装了带有滾道的工作台,使生产初步达到流水作业方式,因之一方面提高了劳动生产率,一方面减輕了劳动力。
  2、关于噴漆室吸风的效果:根据苏联标准規定,噴漆工地的室气含苯浓度不能趨过0.05毫克/公升。在改进前,經測定为0.071毫克/公升;改进后經測定,操作台上的含苯量几乎近于0。据卫生部門談,这种效果可說是一流設备。
  3、紅外綫烘干的效果:过去是自然干燥,干燥时間为1—3天。采用紅外綫烘干后,时間約15—100分鐘。茲将試驗的比較列表如下:
  油漆自然干燥与紅外綫干燥效果比較表
  五、存在問題:
  1、大部分废漆被水冲下后不能回收,只能配涂料(膩子)用,是今后研究的方向。
  2、噴水嘴时常堵塞,因此須定期淸理(約半月一次,每次需半天—1天的停車时間)。
  3、噴漆轉盘上因无滾道,由于油漆有粘度,工作移动时較困难,需进一步改进。

知识出处

天津市工厂企业劳动保护技术資料汇编

《天津市工厂企业劳动保护技术資料汇编》

出版者:河北人民出版版社

本书为天津市工厂企业劳动保护技术资料汇编,全书分三部分,分别为安全技术部分、工业卫生部分、基本建设交通运输部分。

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